![]() |
【牧场类型】内蒙奶山羊养殖园区 【牧场规模】2860头奶山羊 【泌乳奶山羊数量】1300头 【原设备】挤奶小车 |
1、当前使用传统挤奶小车,自动化程度不高,每日挤奶时长达16小时以上,工作效率低;
2、工人劳动强度大,雇佣人员多,缺乏专业人工成本过高;
3、牧场资金相对紧张,国外挤奶设备成本高,想要扩大规模难上加难。
1、原用传统挤奶小车,工作效率低,用户期待通过转盘式奶厅的建设,实现高效率挤奶。
2、奶山羊只从羊舍到奶厅的行进路线设计不合理,待挤区等待时间过长,羊应激情况严重,已经严重影响到了奶的产量。
3、羊舍养殖管理粗放,工作人员专业能力得不到提升,奶山羊单产奶量判断只能粗略统计,缺乏对养只产奶信息的数据支撑,牧场数字化管理水平有待提升。
根据牧场的实际情况,确定方案主要产品包括精细化养殖云管理系统和“精牧”48位转盘式挤奶机,可进行待挤区自动驱赶、自动脱杯,电子计量、羊只识别记录、奶山羊只管理、自动清洗等功能。在此基础上该方案还提供关于奶厅流程规范、人员培训、挤奶效率等多方面建议。
用户选择进行全面升级,暂时用挤奶小车进行过度。期间先由成城技术员牵头,与客户、建设方多次沟通,确定奶厅面积、位置、方案、工艺等内容。方案确定后,成城派遣多名技术施工人员进行现场安装,还通过驻场及远程的方式,协助开展协调、监督、培训、运维等工作,挤奶厅历时20天(不包含基建配合)正式投入使用。
(1)通过转盘式挤奶厅的投入使用,可以容纳上48只奶山羊同时挤奶,而且用时非常短,不仅提高了挤奶的效率、代替了人工挤奶的劳动,而且大大缩短了挤奶的时间,让奶山羊尽快从挤奶环节中“解放”出来。
(2)稳定运行半年后,挤奶最大效率达到600头/小时,均单产从用小车时的2.3公斤提升到使用转台式挤奶厅半年后的2.7公斤,每月额外增加十几万元收益,公司牧场的运营效率持续提升,从而实现对整体盈利水平的持续改善。
(3)羊只行进路线合理,很符合山羊“前进前出”的习性,最大程度降低羊应激,山羊可以快速进入离开转盘,且每只山羊都有自己独立的站位,挤奶的过程中还能进行补饲,有效的安抚了养只,获得了更多的产奶量。
(4)奶山羊套杯后可通过羊奶的酸度以及电导率等指标检测、判断奶羊是否患有乳房炎,包括隐性乳房炎,禁止不达标的奶山羊进入挤奶程序,从而确保奶源质量。CIP自动清洗系统实现了对每个挤奶杯组、奶管的全面酸碱冲洗,无死角的拔口设计,避免藏污纳垢,易于清洗,省时省力很大程度上保证的生鲜乳品的质量。
(5)国家政策扶植,享受农机购置补贴另外产品为国产自主品牌,性能稳定的同时具备极高的性价比,解决了牧场资金的问题。